如果焦油氨水分離困難,則會(huì)出現(xiàn)一系列現(xiàn)象:1 機(jī)械化澄清槽浮油多2 循環(huán)氨水懸浮物、油份高,發(fā)黑3 焦油水分、粘度、喹啉不溶物高,回收率下降4 橋官、集氣管噴嘴堵塞率高,橋管、集氣管沉積嚴(yán)重5 初冷器沉積嚴(yán)重,出口煤氣溫度高6 氨回收裝置沉積巖中,底部排焦油多7 后續(xù)化產(chǎn)品可能出現(xiàn)色度問題8 焦化廢水處理負(fù)荷提高等等想要治本,就得查到根本原因,隨后對(duì)煉焦工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,但這有一定的難度,也需要花很多的時(shí)間。想要治標(biāo),就在循環(huán)氨水系統(tǒng)投加焦油氨水分離劑,立竿見影,藥到病除。基本原理:焦油氨水分離劑是一種破乳劑(加速油水分離)和減粘劑(指降低焦油粘度、降低焦油在管道及設(shè)備表面的粘附能力)安全性:我們的產(chǎn)品是一種烴類有機(jī)物,是完全油性的,對(duì)焦油品質(zhì)只會(huì)有好的影響,對(duì)后續(xù)化產(chǎn)品回收的影響也都是正面的,對(duì)于廢水處理,可以降低懸浮物、芳烴等處理負(fù)荷。這幾天剛好在一家焦化廠試用。試用3天,循環(huán)氨水懸浮物已下降50%、油份下降40%。今天為了幫助客戶處理初冷器冷凝液,把加藥裝置轉(zhuǎn)移給初冷器混合冷凝液加藥。循環(huán)氨水13:00停藥,停藥前,機(jī)械化澄清槽基本無浮油,循環(huán)氨水取樣瓶的氨水表面基本無浮油,無焦油掛壁(減粘附能力),靜置1小時(shí),瓶底沉積物很少。14:30(停藥1.5小時(shí))、15:30(停藥2.5小時(shí)),此時(shí)系統(tǒng)中仍殘留一部分藥劑,觀察機(jī)械化澄清槽表面存在很多浮油,循環(huán)氨水取樣,發(fā)現(xiàn)瓶內(nèi)氨水表面存在較多浮油,但基本不掛壁(因仍殘留藥劑),靜置1小時(shí)后,瓶底有很多沉積物。初冷器冷凝液的處理:13:30開始加藥,初冷器煤氣阻力2200Pa左右,去除推焦影響,14:30-21:30,初冷器阻力平均值在1900Pa左右,目前仍在加藥,預(yù)計(jì)2-4天,阻力可降至1200左右(此前一年內(nèi),客戶初冷器阻力基本在2000Pa-2800Pa)。
使用的化學(xué)品的作用是一種破乳劑和減粘結(jié)劑。
焦油和循環(huán)氨水在一種乳化狀態(tài)進(jìn)入氨水焦油分離大槽。如果沒有其它能夠穩(wěn)定這種乳化狀態(tài)的溶液導(dǎo)入大槽,氨水和焦油在大槽里面依據(jù)各自的物理特性,可以比較容易的分離開來,而且這種分離速度很快。但是大槽內(nèi)依然有一個(gè)包含焦油、煤粉、焦炭粉末和氨水的乳化層,如果停留時(shí)間足夠長,這些物質(zhì)能夠繼續(xù)分離,但在實(shí)際的操作中因生產(chǎn)工序的要求,不可能提供充足的停留時(shí)間。所以經(jīng)常會(huì)有一些未完全分離的乳化液中的雜質(zhì)和氨水一起離開焦油氨水大槽,進(jìn)入氨水噴淋系統(tǒng)。與此同時(shí),通往氨水焦油分離大槽的廢液也會(huì)保持氨水焦油的乳化狀態(tài)。
化學(xué)品能夠破壞乳化層中的平衡狀態(tài),加強(qiáng)分離效果,減少乳化層,可能的降低夾帶進(jìn)入循環(huán)氨水的可能。在這些情況下,嘉能的化學(xué)品能夠幫助減少這種乳化作用,并根據(jù)廢液的不同,適當(dāng)調(diào)整化學(xué)品的劑加量。
焦油脫水劑同時(shí)也是一種優(yōu)秀的減粘結(jié)劑,它會(huì)在焦油的表面生成一層膜,增加焦油的流動(dòng)性,使得焦油的粘結(jié)性大大降低。
5.2 對(duì)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和投資回報(bào)分析
廊坊興科化工材料有限公司
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